水力脉冲技术提高钻井效率
时间:2016-10-19 09:51
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采 用泥浆马达和涡轮钻 具钻定向井时,由于 上部钻具不旋转,在 大井斜和水平滑动钻 进时井眼摩阻会非常大,导致机械 钻速和钻井效率降低, 见图 1 所示, 应用水力脉冲新技术后可显著提高 定向滑动钻进的钻井效率。为了克 服非旋转钻具与井壁间的摩擦力, 水力脉冲装置的机械设计能产生强 大的压力脉冲,并将压力脉冲转化 为机械动能,由此产生钻具轴向运 动,从而提高钻压传递。
该技术可用于大斜度、大位移 及非传统储层水平井的滑动钻进作 业;延长 PDC 钻头使用时间、持续 产生高机械钻速、降低压差卡钻风 险、钻出规则的井眼轨迹、提高井 身质量。不仅如此,该技术还能提 高钻头的钻压传递、降低钻压的地 面加压、减小钻杆压缩、增强马达 工具面控制、减少井眼弯曲和累积 的狗腿、 要求低压降, 降低钻具摩阻, 实现持续稳定的钻压传送,提高机 械钻速和钻井效率。
水力脉冲技术优势显著
传统水平钻井作业由于钻具与 井壁间的摩擦力极易引起钻具高摩 阻工况,由非旋转钻具产生的摩擦 力导致钻具在曲线段和水平段被托 起或挂住,通常称作托压,因此, 钻压输送受到限制。导致马达工具 面漂浮不定和极低的机械钻速,最 终导致钻头过早失效、井眼扭曲增 多、持续传送钻压的能力下降。降 低钻具与井壁间的摩擦力,水力脉 冲系统通过一个全金属装置产生振 荡,该装置并未采用定子 / 转子动 力 组 件, 可 降 低 总 的 系 统 压 耗, 这会使井眼轨迹更加一致,使钻 进更加顺畅和连贯,实现连续稳 定滑动钻进。水力脉冲系统如图 2 所示。
传统钻井工具因马达工具面控 制困难,钻出的井眼扭曲度高,井 眼轨迹一致性差,与之相比,新水 力脉冲系统马达工具面控制良好, 钻出的井眼弯曲度比较均匀,井眼 轨迹一致性好。因此,使用新水力 脉冲系统获得的效果是:较好的工 具面控制,井眼轨迹一致性好,低 扭曲度,狗腿少,井身质量明显得 到提高。同时,穿越水力脉冲装置 的低压降在立管压力不接近极限的 状况下能更柔韧灵活地进行钻井作 业,这是传统钻具振荡工具高压耗 要经历的一个挑战。
建模发挥最大效益
水力脉冲系统包含两个短节, 低压脉冲发生器和上部增强器短节。 当泵流速超过激活流量范围时,低 压脉冲发生器以一个特定频率在钻 具内产生一个压力脉冲,这个脉冲 确定不会对随钻测量 MWD 产生干 扰。压力脉冲激励脉冲增强器短节 在脉冲装置上下钻具范围内产生轴 向运动,振荡运动克服摩擦力,提 高井底钻压传送,使钻头获得持续 稳定的钻压,提高机械钻速。低压 脉冲器见图 3 所示,上部增强器短 节见图 4 所示。作业期间,压力脉 冲产生的振动不会干扰或影响其它 井下工具的正常工作,这使其能与 MWD、LWD 和其它定向系统兼容 运行,共同作业。
为了使水力脉冲装置能发挥最 大效益,作业前需做的工作包括建 立模型,在钻具内实现装置的最佳 安放,根据某口井的具体要求,采 用以下三种方式建立模型,IDEAS 一体化钻头设计平台,该平台能让 设计人员在用马达滑动钻长水平段 时探索水力脉冲系统是如何帮助传 图 1 传统钻井 图 2 水力脉冲系统 图 3 压力脉冲发生器 图 4 上部增强器短节 67 新技术 Overview of New Technologies·New Technology送井底钻压的;Runner 钻具分析 软件,根据扭矩与摩阻模型、具体 的井身结构和计划的井底钻具组合, 为作业者提供在钻具的什么位置安 放水力脉冲装置的建议;HART 水 力学优化软件,该软件能帮助作业 者计算加入水力脉冲装置的钻具预 计的立管压力。
实地应用钻速高
水力脉冲系统在美国西部钻井 作业期间节约钻井周期 60 小时,水 平段夹层砂岩地层机械钻速得到显 著提高。一家石油公司正寻找一种 通过钻更长水平段来达到提高钻井 效率的方法,这家公司既想在滑动 钻进时控制好井眼定向,又想保持 或超过之前的基准钻速。这家石油 公司向斯伦贝谢公司咨询后决定在 同样的井底钻具组合中布置两套水 力脉冲滑动钻进系统。水力脉冲装 置产生一种非转子 / 定子动力方式 的振荡脉冲,该系统在较低的压力 下作业,改善了井底钻压传送,通 过采用水力脉冲系统不但打出了连 贯流畅的井眼轨迹,又展现出水力 脉冲系统的全程钻进能力,因此, 大斜度和长水平段的钻进性能得到 显著提高。 美国德克萨斯鹰福特页岩的钻 井作业节省钻井周期 12 小时,提高 非传统储层的定向钻井效率。
美国 德克萨斯资源公司在奥斯丁白垩纪 鹰福特页岩地层钻水平井,石油公 司在两个 6 1 / 8 ″ 水平段寻求一种提高 钻井效率的方法,既要保持或超过 之前的基准或平均机械钻速,还要 在滑动钻进时保持良好的定向控制。 采用轴向运动实施滑动钻进:斯伦 贝谢建议下一个 5″ 规格的水力脉冲 滑动钻进增强装置,因为该装置能 提高井下马达在大斜度和水平段定 向钻进的钻井效率。
德克萨斯美国 公司首次使用水力脉冲系统在西德 克萨斯下井作业,使用相同的井底 钻具组合,水力脉冲系统用 4.3 天 时间钻完了两个水平分支段的目标 井深。钻完第一个水平段目标井深 后,公司进行了一次短起下作业, 接着再定向,用同样的井底钻具组 合钻第二个水平分支段,通过不起 出地面改变井底钻具组件的方法, 德克萨斯美国公司节省了 12 小时的 钻机周期和相关费用。 另外德克萨斯美国公司还提高 了滑动钻进机械钻速和两个水平分 支段的钻压传送。用水力脉冲系统钻 的第一个分支段整个进尺是最好的 一趟钻;使用该系统钻的第二个分 支段单趟钻的进尺也排在前三。第 二个水力脉冲系统钻进的机械钻速 也是进尺位居第三的机械钻速。