页岩气井水平井 固井技术的优化
时间:2016-05-25 09:28
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焦 石坝地区是我国第一 个非常规页岩气产能 示范区,由于国内针 对页岩气井勘探开发 尚属初期,配套的固井技术工艺技术 尚不成熟。页岩气井采用油基泥浆钻 井,长水平井开发,为提高产能进行 分段压裂,这些技术对现有的固井技 术无疑是个挑战。针对存在的问题难 点进行了深入分析,通过深入优化水泥浆体系配方,设计合理固井工艺流 程与技术措施,现场固井作业取得突 破性进展,形成了一套页岩气非常规 固井技术。
页岩气井水平井固井难度大
涪陵焦石坝龙马溪组非常规页 岩气井以是大位移水平井为主,存 在多方面问题。为防止页岩膨胀, 尽可能地提高水平井的裸眼裸露极 限、保障井眼稳定和清洁,页岩水 平段采用柴油基油基泥浆钻进;水 平段钻井时部分井存在严重气侵现 象,有活跃气层存在;为有效增加 单井产量,井身设定为水平井,水 平段较长,平均长度在 1,500 米左 右,目前钻井水平段最长达 2,200 米;完井后为提高气井产量,需要 实施压裂增产措施,采用多段压裂 技术。针对上述特点,页岩气固井 难度增加,需要优化相关技术。
现场作业表明,固井技术难点 主要有几个方面。气层固井:高含 气地层易于产生水泥浆的气侵,降 低水泥浆密度,引起水泥浆失重, 产生环空气串,形成环空串槽,降 低固井质量,甚至导致固井失败; 水平井固井:水平井作业降低了管 柱的居中度,也降低了水泥浆置换 钻井液的能力,制约了冲洗液对壁 面的整体全面冲刷和整理,降低和 制约了冲洗液和隔离液对套管下部 钻井液的清除效果;水泥浆的稳定性因素可能导致套管上部形成流体 通道, 影响固井封隔, 降低封固质量; 套管下入和居中问题:水平段较长 套管下入摩阻大,受重力和扭力的 影响,套管居中度难以保证,需要 采取技术措施予以解决;油基钻井 液固井:油基钻井液及其泥饼严重 影响固井一二界面的胶结,甚至导 致水泥石无胶结及固井封固和封隔 失效;高钻井液密度顶替:钻井液 密度达到 1.60g/cm 3 ,且属于高含 气地层,需要清洗液、冲洗液及隔 离液具有适当的密度匹配,高密度 冲洗液和清洗液降低了对泥饼的清 除效果;压裂完井方式:采用射孔 并结合压裂完井方式,需要在提高 水泥石的一二界面胶结能力的同时, 改善水泥石的抗冲击效果。
优化技术工艺解决固井难题
细化固井技术工艺。优化通井 方案,保证套管的顺利下入和提高 套管居中度,强化通井方案,确保 井 眼 畅 通。 电 测 完 后 使 用 双 扶 通 井,通井钻具组合:Φ215.9mmm 牙 轮 钻 头 +5-1/2 ″钻 杆 ×1 根 +Φ209mm 螺 扶 +5-1/2 ″钻 杆 ×2 根 +Φ208mm 螺 扶 +5 1/2 ″ 钻 杆 ×3 根 +5 ″ 钻 杆 ×43 柱 +5″HWDP×10 柱 +5″钻杆加强 钻井液流变性、润滑性能的处理, 降低下套管的摩阻;应用固井计算 机软件,利用井眼轨迹、井径、井 斜等数据,对套管下入及在井内居 中度进行模拟。
优化扶正器安放设计,合理设 计扶正器安放位置。采用弹性双弓 扶正器和刚性树脂旋流扶正器设计;浮鞋或浮箍上方 3 到 5 米,安装定 位环以便固定扶正器;水平井段, 每根套管安放一个扶正器,弹性双 弓扶正器和刚性树脂旋流扶正器相 交替;上部套管鞋重叠部分 300 米, 每根套管安放一个弹性双弓扶正器, 井口以下 200 米,每根套管安放一 个弹性双弓扶正器;斜井段保证二 根套管加入一个刚性树脂旋流扶正 器; 井 口 以 下 200 米 到 套 管 鞋 上 300 米的套管部分,每 5 根套管安 放一个弹性扶正器。
合理的管串结构。管串结构为 由下至上,浮鞋 + 套管 1 根 + 浮箍 + 套管 1 根 + 浮箍 + 套管串(+漂 浮接箍)+ 套管串,双浮箍设计确 保固井井口顺利敞开。清水漂浮顶 替技术,水泥浆顶替作业期间,采 用清水作为顶替液来实现漂浮顶替; 由清水密度低于泥浆密度,充满清 水的水平段套管会受到浮力作用而 产生“漂浮”效果,避免套管偏心 而引起固井质量不合格。双混双注 双替技术工艺,采用 2 台水泥车泵 注清洗液和冲洗液,2 台水泥车同 时混浆共同泵注水泥浆。双车替浆 的施工工艺控制好排量,确保水泥 浆配置密度均匀和施工压力正常, 注浆连续,保证了水泥浆顶替效率 和固井质量。
现场固井施工效果明显
以焦页某井为例,该井完钻井 深 4,465.5m,水平段长 1,579m。 固井采用双凝双密度水泥浆体系, 双凝界面设计在 2,400 米。固井水 泥浆分为领浆和尾浆设计。领浆采 用流变性较好的 1.80g/cm 3 韧性胶 乳水泥浆,主要用于平衡地层压力, 兼具有一定防气串、堵漏功能,封 固井口至 2,400 米;尾浆主要用于 封固造斜段和水平段,水泥浆设计 为 1.90g/cm 3 ,具有较强的韧性防 气串功能。现场工艺流程为:管汇 试压, 依次注柴油、 清洗液、 冲洗液、 领浆、尾浆,开档销压塞,注压胶 塞液,替清水至碰压,检查回流, 开井,凝 72h 后,电测检测固井质 量。通过细致分析焦石坝页岩气井 固井难点,制定了详细的固井技术 优化措施,通过现场实践取得了良 好的施工效果,说明该技术措施能 够一定程度上满足类似与页岩气井 固井作业。
固井技术优化应用效果较好。 要保证油基泥浆长水平段井下套管 顺利,必须优化井身结构,做好模 拟通井工作,去除岩屑床、保证井 眼畅通;合理确定套管扶正器安放 位置及类型,可以保证套管安全顺 利下入,并保证套管居中度;套管 扶正器的安放不一定增加下套管的 下放摩阻,相反其合理的安放位置 和类型可以有效减少下套管的下放 摩阻,既能保证套管安全快速下入 井底,又能保证套管的居中度。 油基泥浆长水平段固井技术的 关键在于前置液的设计,应用有针 对性的高效清洗液和冲洗液,优化 其性能,能有效清洗和冲刷掉油基 泥饼和油膜,实现润湿反转,提高 固井水泥浆的顶替效率及胶结质 量;现场应用和固井质量结果显示 韧性胶乳水泥浆具有良好的防气串 和水平段封固效果;清水漂浮顶替 技术以及双混双注双替技术有助于 提高套管居中度,改善水泥浆顶替 效率,对于提高水平井固井质量效 果明显。