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Enterprise Report 2021 年度行业回顾
发成本降低了 6%,且 CO2 排放
量降低了 10%。稠油地下原位裂
解降黏高效开采新技术大大提高
了稠油 / 沥青开发效率,降低了
开采成本,具有重大实用价值。
重复压裂新技术。据估计,
钻一口新井的成本在 500 万美
元~ 1000 万美元之间。在预算
紧张的背景下,与钻压新井相
比,完全横向重复压裂可以用
更低的成本释放未开采储量。
现 1+1>2 的 效 果。EOG 公 司 在地下发生热解化学反应,提高 Coretrax、MohawkEnergy 和
率先在鹰滩进行页岩油注气吞吐 了稠油开采效率,并降低稠油炼 Churchill 钻 具 公 司 联 合 研 发 了
技术现场试验,并在试验区开展 制加工成本。 ReLineMNS 可 膨 胀 技 术, 采 用
了 150 口井的规模应用,注气 该技术创新点:发明了专用 性能更高的材料和独特的压裂密
后单井最高日产油量为注气前的 纳米催化剂和其制造装置,在温 封系统,适用于需要隔离压裂的
2 ~ 7 倍,3 年累产油量平均提 度 350℃、催化反应 48h 条件下, 情况,并能够处理高压、高温冷
高约 39%,采收率从 8% 提高到 可使稠油重组分的裂解率达到 却引起的负载。
12%。 在 Woodford 试 验 中, 51%,稠油黏度降低 99.5%;纳 该 技 术 创 新 点: 提 供 了 单 47
单 井 增 加 15.0 亿 ~ 17.5 亿 ft³ 米颗粒催化剂可以通过多孔介质 趟解决方案,无需鞋铣来解决包
(1ft³ ≈ 0.28m³)最终产量, 携带分布,注入后可在注入井周 覆和密封等各种井筒完整性问
实现了 300 万美元净利润。说明 围构建一个催化床,波及范围大, 题,内径损失小,同时提供高爆
页岩油注气吞吐技术能够有效提 时效长;饱和烃加氢发生自由基 破和坍塌额定值;专门设计了
高单井产量、单井 EUR(估算最 裂化,避免了烯烃(胶和沉淀前 套管井眼系统,在连接管柱上展
终采收率)及区块采收率。 体)和芳烃分子的形成,从而减 开, 可 覆 盖 9.1 ~ 2133.6m 的
稠油地下原位裂解降黏高效 少了焦炭形成的可能性,且所需 长短间隔;可突破井筒中的各
开采新技术。传统稠油开采技术 氢气的量仅是在炼油厂中使用的 种内径限制(如管口或压裂套
主要是利用蒸汽吞吐或蒸汽驱, 一小部分(10% ~ 20%);具有 管)来展开和密封。在新墨西哥
存在能耗大、效率低、成本高等 不受地质条件限制、地下转化轻 州 东 南 部 BoneSpring 油 田 和
问题,导致大量稠油不能得到经 质油、高采出程度、低污染等优 位 于 Denver-Julesburg 盆 地
济有效开发。稠油地下原位裂解 点。以北美油田现场应用为例, 的 greaterWattenberg 油 田 进
降黏高效开采新技术通过在储层 与目前广泛使用的蒸汽辅助重力 行 了现场 试 验。 从 结果 来看,
中注入催化剂和氢气,实现稠油 驱相比,每桶稠油 / 沥青油的开 ReLineMNS 可 膨 胀 技 术 可 成 功